回目录

煤炭科学技术
COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
1999年 第27卷 第2期 vol.27 No.2 1999


千米立井深孔爆破

丁日晓 万援朝

  摘 要 介绍千米立井采用深孔爆破各参数的选取和施工方法,以及现场组织管理和技术措施。
  关键词 深孔钻眼 深孔爆破 爆破效果
  
  
1 工程概况

  张小楼千米主、副井净直径分别为5.7 m和7.0 m,井筒全深分别为1 078.76 m和1 095.48 m。主、副井基岩段高分别为917.06 m和960.78 m,单层素混凝土井壁,厚660 mm,混凝土标号C28,两井相距63.44 m。井筒穿过的岩层以灰色的中细砂岩、泥岩与砂泥岩互层为主,抗压强度40~80 MPa。
  主、副井使用Ⅳ型钢管凿井井架,井内各布置一台0.4 m3长绳悬吊抓岩机。主井安装Φ3 m双滚筒和Φ2.5 m单滚筒提升机各一台;副井装有Φ2.8 m和Φ2.5 m单滚筒提升机。凿井期间均为单钩提升,吊桶容积分别为2 m3和3 m3。井内照明、信号、放炮电缆单独采用钢丝绳悬吊。压风管、供水管、排水管、风筒联合采用井壁固定。两井砌壁使用段高为2.5 m和2.6 m的同步增力脱模金属模板。
  
2 深孔钻眼的施工方法

  为了加快立井施工速度,减少施工环节,根据现场条件,选用中高频YTP27型手持式风动凿岩机和3.2 m长钎子、一字型钻头施工,钻眼深3 m,钻孔直径Φ42 mm。为便于深孔作业,特加工一吊笼,结构如图1所示,用于下放长钎子和材料及作为钻眼的操作平台,起稳固的支撑作用。该吊笼的主吊点为正常提升时使用,副吊点为便于地面摘钩时使用。考虑各盘吊桶喇叭口的限制,该吊笼设计为长宽各1.2 m,高3.2 m。利用提升钩头将其下放至工作面,搁置在井筒中部。在距吊笼底部1.8 m处四个方向设8根可以伸缩的横管,由吊笼顶部的纲丝绳斜拉固定。在横管上搭设脚手板,形成操作平台后,即可进行深孔钻眼工作。

25.gif (8189 字节)

图1 吊笼结构示意
1—主吊;2—副吊;3—钢管;4—折页;5—钢筋;6—角铁;7—围板;8—门

  
  钻眼时,如遇钎子难以拔出,可采用改制的拔钎器进行拔钎,拔钎器的拔钎行程为350 mm。
  
3 实现深孔爆破的几项技术措施

3.1 炸药
  井下爆破曾采用2号岩石抗水炸药,但由于其威力偏低,防水性能较差,其爆破效果始终难以满足深孔爆破的要求。为此,选用新型的抗水乳化炸药,该药卷直径Φ35 mm,卷长200 mm,重200 g,密度1.1~1.15 g/cm3,爆速大于3 500 m/s,威力大于320 cm3,猛度大于12 mm,殉爆距离大于30 mm。根据炸药参数计算,其爆轰波峰压值和声阻抗均能满足千米立井施工要求。
  主、副井所穿过的岩石为砂岩、砂泥岩和泥岩,属中硬以下,炸药的阻抗与岩石声阻抗是匹配的。因此,选用的炸药经现场使用后,均能满足岩石的深孔破碎要求。在含水岩层中浸泡2 h后,仍能完全爆轰,解决了含水岩层的深孔爆破问题,且产生有害气体少,便于通风。
3.2 雷管
  井内淋水大,为了避免电器设备易漏电和杂散电流大等因素的影响,选用新型的长脚线电磁雷管。
  电磁雷管脚线长3.5 m,功能和普通使用的毫秒、段发电雷管相同,仅在普通电雷管脚线的端头增加一个磁环,雷管脚线在磁环上绕上适当匝数构成一个闭合回路。
  使用这种雷管时不需按电流大小设计爆破网路。联线时,只需用一根单芯导线穿过所有起爆雷管的磁坏,并与放炮母线连接即可起爆。
  经现场使用后,与普通电雷管相比优点有:
  (1)联线简单,操作方便,省工省时,缩短了放炮时间;
  (2)抗杂散电流,施工安全可靠。工作面装药联线时,不需要切断井内用电设备的电源,不影响井下正常的排水、照明和通讯联络;
  (3)抗水能力强,爆破效果显著。在井下含水岩层及涌水量最大为75 m3/h的奎山砂岩中爆破时,均能达到理想的爆破效果,未发现拒爆现象。
3.3 起爆装置
  起爆电磁雷管采用FBG-100矿用隔爆型高频发爆器,其技术参数如下:
  额定引爆能力/发  100
  输出脉冲峰值电流/A  >16
  输出脉冲峰值电压/V  <700
  额定爆破网路电阻/Ω  5~10
  工作频率范围/kHz  20~30
  电源(密封镉镍电池组)电压/V  12
  显示方式  声光报警
  现场施工的炮眼数,主、副井分别为76个和106个,经使用该装置引爆电磁雷管能完全达到起爆要求。两井在深孔爆破过程中,未发现瞎炮现象,消除了现场处理瞎炮时的事故隐患,也解决了以往在立井爆破过程中,采用380V动力电源起爆电雷管所带来的不安全问题。
3.4 炮眼布置
  主、副井深孔爆破分别按4圈和5圈同心圆均匀布孔,中心直眼掏槽,孔深3 m。为了获得理想的掏槽效果,在抗压强度60~80 MPa的中硬岩层中,其掏槽眼中部留一个空眼,以增加第二个自由面,经爆破后效果比较理想,但在抗压强度40~60 MPa软岩中,为防止槽心挤实,难以爆破,一般不留中心空眼。各圈炮眼布置如图2所示。

26-1.gif (9946 字节)
26-2.gif (11151 字节)

图2 主/副井深孔爆破炮眼布置

  
  根据现场统计,在岩石抗压强度40~80 MPa岩层中,每茬炮实际进尺达2.5~2.8 m,炮眼利用率为83%~93%,爆破效果比较理想。
3.5 装药量
  合理的装药量是实现深孔爆破的一个重要环节。因此,在现场施工中对各圈装药量都进行了严格的控制和规定。
  通过现场实践,掏槽眼每孔合理装药量为2~2.4 kg,崩落眼每孔装药量为1.8~2.2 kg。由于金属下滑模板的影响,周边眼的钻孔口无法落在井筒掘进断面轮廓线上,因此要求周边眼内装药量应具有一定的破碎岩石块度能力,按孔深确定为0.35~0.45 kg/m。爆破参数见表1。
  

表1 主/ 副井深孔爆破参数


圈径
/m
炮眼
个数/个
炮眼
角度/(°)
炮眼
深度/m
炮眼
间距/m
眼装药量/kg 雷管
段数
爆破
顺序
0/0 0/0 1/1 90/90 3/3 0/0 0/0 - -
1/1 1.4/1.4 6/6 90/90 3/3 0.733/0.733 2.4/2.4 I/I 1/1
2/2 3.4/3.2 14/14 90/90 3/3 0.763/0.763 2.2/2 Ⅱ/Ⅱ 2/2
3/3 5.4/5.0 23/20 90/90 3/3 0.738/0.7852 2.0/2 Ⅲ/Ⅲ 3/3
4/4 6.1/6.7 32/26 82/90 3.027/3 0.598/0.81 1.4/2 Ⅳ/Ⅳ 4/4
/5 / 7.4 /39 /82 /3.027 /0.598 /1.0 /Ⅴ /5

  
  主/副井爆破预期效果如下:
  炮眼利用率/%  86.67/86.67
  每循环进尺/m  2.6/2.6
  每循环爆破实体岩石量/m3  97.220/133.306
  每循环炸药消耗量/kg  13.0/173.4
  单位原岩炸药消耗量/kg.m-3  52.30/66.69
  每米井筒炸药消耗量/kg  1.399/1.301
  每循环炮眼总长度/m  228.864/319.053
  单位原岩炮眼消耗量/m.m-3  2.354/2.393
  每米井筒炮眼消耗量/m  88.020/122.713
  单位原岩雷管消耗量/个.m-3  0.771/0.788
  每米井筒雷管消耗量/个  28.846/40.385
  每循环雷管消耗量/个  75/105

3.6 装药结构
  炮眼内采用反向连续装药。在掏槽眼和崩落眼中除装药外,其它空隙用黄沙(或岩粉)灌满捣实,眼口填200 mm炮泥以减小不偶合系数,增加眼壁周围岩石的破碎裂度。
  周边眼开始采用空气柱连续装药,其不偶合系数为1.2,眼口堵一块炮泥,但因炮眼口不在掘进断面线上,上部死角始终难以崩掉。后改为在炸药上口和炮眼口处各填一块炮泥,中间用砂子或岩粉填满捣实,爆破后解决了上述问题。
  
4 钻爆工作的组织管理

  建立钻爆工作专业化班组,在钻眼工作中,做到定钻、定人、定位、定眼,责任明确,奖罚分明,确保钻眼工作的施工质量。
  装药联线工作技术性强,由班组长协助放炮员共同完成,实行分区包干岗位责任制,保证每茬炮的爆破效果。
  另外,为便于稳模砌壁和周边眼钻进,防止崩坏金属下滑模板,影响混凝土质量,耽误施工进度,砌壁前,特在迎头保留一茬座底炮。
  据统计,主、副井打眼班采用10~15部凿岩机,每茬炮钻眼时间一般为4~6 h。考虑到装药、联线、放炮、通风等因素,每茬炮爆破时间为7 h左右,每模循环周期约为30~32 h,最快为22~24 h,比采用浅眼爆破缩短约15 h。
  
5 结束语

  采用深孔爆破新工艺后,张小楼主、副井最高月成井曾达到84 m,平均月成井35 m,工程质量优良。实践证明,推广深孔爆破新工艺是实现立井快速施工的有效途径。
  在无伞钻打深眼的情况下,应用常规机具实现深孔钻眼爆破新工艺,可以加快施工速度,取得明显的经济效益。

作者简介 丁日晓 1948年生,高级工程师,现为徐州矿务集团有限公司建井工程处处长,发表学术论文3篇。地址:江苏省徐州市东郊大黄山,邮码:221131。
作者单位:徐州矿务集团有限公司建井工程处

(收稿日期:1998-08-03;责任编辑:赖应得)