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煤炭科学技术 |
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张集煤矿立井施工技术研究 袁 亮 祝经康 摘 要 张集煤矿立井施工,采取强化冻结、合理确定掘砌段高和冻结管防断等技术措施,通过了深、厚钙质粘土层;采用地面预注浆、伞钻打泄压孔和远距离震动放炮等方法,快速、安全地揭穿有煤与瓦斯突出危险煤层,取得良好的效果。 1 概 述 淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿,是潘谢矿区新建的年产400万t的特大型矿井。井田第四系地层厚度约为87~88
m,多为各种砂层;第三系地层厚度约为240 m,其中粘土层占厚度的60%,粘土含水率约28%,蒙脱石含量最大为38%,单层厚度最厚达34.9
m,自由膨胀率最高达129%,塑性指数最高达64.5。主井穿过6层钙质粘土层,累积厚度114.5 m;副井穿过7层钙质粘土层,累积厚度90.45
m;中央风井穿过7层钙质粘土层,累积厚度106.19
m。煤系地层为二叠系山西组和石盒子组,可采煤层12层,总厚度29.62m,其中主要可采煤层5层,总厚度21.08
m。经方案优化比较,采用“上冻下注”的特殊凿井法施工。 表1 井筒及13槽煤层主要技术特征 |
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项 目 |
主井 | 副井 | 中央风井 | |
| 井筒深度/m | 629.5 | 663.5 | 631.5 | |
| 井筒表土段厚度/m | 327.5 | 324.2 | 327.2 | |
| 井筒风化带厚度/m | 33.4 | 36.0 | 35.6 | |
| 冻结深度/m | 374.0 | 371.0 | 376.5 | |
| 基岩段深度/m | 255.5 | 292.5 | 255 | |
| 井筒净直经/m | 6.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 井壁厚度 / mm |
表土段 | 850~1 440 | 1 100~1 800 | 950~1 600 |
| 基岩段 | 400 | 500 | 450 | |
| 掘进断面 /m2 |
表土段 | 46.6~60.8 | 81.7~105.7 | 62.2~81.7 |
| 基岩段 | 36.3 | 63.6 | 49 | |
| 13槽 煤层 |
见煤深度/m | 579.3 | 583.1 | 569.2 |
| 煤层倾角/(°) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | |
| 煤层厚度/m | 7.4 | 7.9 | 5.9 | |
| 顶板岩性 | 细砂岩 | 粉砂岩 | 砂质泥岩 | |
| 底板岩性 | 砂质泥岩 | 砂质泥岩 | 泥岩 | |
| 开工日期 | 1996-08-15 | 1996-12-15 | 1996-07-01 | |
| 竣工日期 | 1997-10-31 | 1997-12-22 | 1997-10-15 | |
| 张集煤矿3个井筒设计,表土段井壁为双层钢筋混凝土复合井壁,内外层井壁之间铺设1层1.5
mm厚聚氯乙烯塑料板,井筒外壁与冻结壁之间铺设25
mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板1~2层,井壁混凝土强度等级C30~C50。表土层与基岩段之间用20
mm厚软塑料板隔开,基岩段为素混凝土。主井井筒装备有钢井架、组合罐道、一对40 t箕斗;副井井筒装备有钢井架、钢罐道、梯子间、1.5
t双车双罐、1.5 t双车单罐带平衡锤;风井井筒装备有梯子间。
2 立井冻结施工 2.1 强化冻结技术 表2 井筒冻结技术参数 |
| 项目 | 主井 | 副井 | 中央风井 | |
| 冻结深度 /m |
主孔 | 374~335 | 378~335 | 376.5~335 |
| 防片孔 | 291 | 315 | 200 | |
| 外排加强孔 | 312~330 | |||
| 冻结圈孔 直径/m |
主孔 | 16.2 | 19.6 | 17.4 |
| 防片孔 | 13.0 | 15.7 | 14.0 | |
| 外排加强孔 | 19.4 | |||
| 孔数 /个 |
主孔 | 42 | 50 | 46 |
| 防片孔 | 19 | 16 | 9 | |
| 外排加强孔 | 8 | |||
| 测温孔 | 4 | 4 | 4 | |
| 水文孔 | 2 | 2 | 1 | |
| 孔间距/m | 主孔 | 1.212 | 1.282 | 1.188 |
| 冻结壁计算厚度/m | 6.8 | 6.85 | 6.357 | |
| 冻结壁平均温度(粘土层)/℃ | -15 | -15.1 | -15 | |
| 2.2 掘砌段高的确定 采用前苏联学者维亚洛夫建立的力学模型提出的公式计算掘砌段高,并考虑到井帮暴露时间,施工时的合理段高确定为: (1)井口试挖段,累深20~25 m,段高1.3 m。 (2)开挖后冻结壁未进入荒径时,段高1.3 m。 (3)冻结壁进入荒径,但井帮温度未达到冻结设计要求时,段高1.5~2.5 m。 2.3 冻结管断裂对冻结壁的影响分析 当冻结壁形成后,冻结体内的游离水已冻结,冻结壁不具备发生膨胀的条件。但如果冻结管断裂,CaCl2盐水就会进入冻结壁,特别是钙质粘土层冻结壁被融蚀后,由于富含蒙脱石矿物,在蒙脱石的晶格里,硅氧四面体层中的部分Si+4被Al+3取代,铝氧八面体层中的Al+3被Mg+2、Ca+2等取代,使蒙脱石矿物带负电荷,以静电吸引极性水分子。另一方面,蒙脱石晶体,在其片状构造中,两面都是氧,层与层之间由较弱的分子间力联结,水和其他极性分子较易沿硅氧层面进入结构中,使相邻的片状体分开,层间距离增大,从而引起钙质粘土体积膨胀,冻土蠕变变形,将会造成严重的后果。 冻结壁由于受到地压作用,压力由外向内传递,使冻结壁形成2个环带,即塑性区(环带内压应力超过冻土屈服极限)和弹性区。塑性区内的冻结管有断管的危险,弹性区内侧靠近塑性区附近的部分,由于弹性变形量超过了冻结管许可变形量,冻结管也有断管危险。为保证冻结管的安全,冻结管布置在这两个部分区域以外。 张集矿3个井筒冻结壁厚度设计,采用德国学者O*多姆克公式计算。实践证明,冻结壁厚度较大,冻结壁强度能满足要求,未发生脆性破坏。 从3个井筒危险区半径RL验算发现,主井井深272.75 m时,RL=6.513 m,内圈冻结孔布孔半径为6.5 m。副井井深232 m时,RL=8.018 m,内圈冻结孔布孔半径为7.85 m, 都进入到冻结壁危险区。中央风井也有这种情况。为了避免冻结管断裂造成盐水泄漏融蚀破坏冻结壁,考虑到内圈冻结孔进入危险状态前,冻结壁在内外圈孔共同施冻下,已具备抵抗地压的强度,只要处于弹性区的外圈孔继续供冷维护冻结壁,将内圈孔中的盐水用清水置换,停止内圈孔工作,即使内圈孔断裂也无盐水泄漏,可保持冻结壁的稳定。为此,及时地把处于危险区的内圈孔换成清水令其停止工作,防止了盐水泄漏后融蚀冻结壁的现象,取得了良好的效果。 3 揭穿煤与瓦斯突出煤层方法 3.1 地面预注浆封闭瓦斯和加固煤层 表3 注浆前后13槽煤层突出危险性指标 |
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项 目 |
ΔP | f | K | Pmax/MPa | D |
| 注浆前井筒检查钻 | 11 | 0.54 | 20.37 | ||
| 主井注浆后 | 4 | 0.36 | 11.11 | 3.6 | 26.27 |
| 副井注浆后 | 4 | 0.83 | 4.82 | 0.25 | 1.15 |
| 中央风井注浆后 | 4 | 0.54 | 7.41 | 3.8 | 15.21 |
| 注:ΔP—瓦斯释出时压力差值;f—煤层硬度系数;Pmax—实测瓦斯最大压力;K和D—煤层突出危险综合指标。
按《防治煤与瓦斯突出细则》规定,临界值D>0.25和K>15判断突出危险性。从表3中看出,注浆后ΔP下降63%,K平均下降60%,虽然K<15,但D>0.25,因此,注浆后的13槽煤层仍有突出危险,须采用排放瓦斯措施。
图1 泄压钻孔布置图 通过泄压使煤层内残存瓦斯压力很快降低,主井压力降到0.3 MPa以下,副井压力为0,中央风井压力降到0.74 MPa以下,均达到预期泄压效果。随后采用远距离震动放炮方法揭穿煤层,3个井筒快速、安全地通过了有煤与瓦斯突出危险的13槽煤层。 4 结 语 张集煤矿主井、副井和中央风井,分别以14个月、12个月和15个月的工期,实现了高速、安全施工。其主要经验: 作者简介:袁 亮 1960年生,高级工程师,1982年毕业于淮南矿业学院采矿系,工学学士,现在淮南矿业(集团)有限责任公司从事采矿工程研究和煤矿企业技术管理工作。地址:安徽省淮南市,邮码:232001。 作者单位:淮南矿业(集团)有限责任公司 参 考 文 献 1 路耀华,崔增祁主编.中国煤矿建井技术.徐州:中国矿业大学出版社,1995 (收稿日期:1999-06-10;责任编辑:王承源) |